安全油气如果不被回收,这种气体扩散在装油台区域,再与空气混合,很易形成气体,由于油气量较大对装油作业安全---不利,一不小心易引起燃烧。回收后使装油台消除了安全生产中一个极重要的---因素。生产操作改造后的油气回收流程较短,换热器工艺条件易操作,操作工每班2个人就可以---装置正常运行。
通过对富气的安全性、装置的处理量、工艺设备热量平衡模拟计算等方面的分析论证,利用现有设备改用柴油吸收油气的改造方案是可行的。为了进一步---换热器装置的性能,建议:(1)同时启动2台贫油泵增加吸收剂量,把柴油人塔温度降低下去,福建气水换热器,假定为32℃,通过模拟计算回收量可增加20okg/h。但循环水量需要提到3ot/h,二级换热器的面积需增加30一4omz。(2)提高罗茨风机的压力增加塔内吸收压力,从而提高吸收率。(3)用水作为喷射器的流体力,可节约柴油循环量,通过改造提高液分离罐的分离能力,使水与柴油分离。(4)设法降低柴油的吸收温度,从而提高吸收塔的效率。
从腐蚀介质分析及实际腐蚀情况判断,吸收稳定系统腐蚀基本上属于h:s一hzo型低温腐蚀,换热器腐蚀形态表现为碳钢均匀减薄、氢鼓泡和---物应力腐蚀开裂。在有水存在的条件下,hzs溶于水中形成酸性腐蚀介质,其主要反应为:fe h25一fes h:(1)采用气压机出口富气水洗或碱洗的方法可以有效地脱除其中的h乃,从而降低腐蚀介质浓度,气水换热器价格,减轻设备腐蚀程度。另外在设备制造及安装过程中应注意降低应力水平,塔体应进行整体热处理,塔内构件选用18一8等不锈钢材质。
(2)为了消除---铁自燃带来的安全危害,能够有效清除设备上积结的fes等无机垢,并且在设备内不产生沉积,气水换热器公司,不产生废气、废渣,排放物符合要求。使用后塔器内壁及换热器管束表面基本没有fes沉积物,设备内异味也明显减轻,气水换热器厂家,。
换热器缩放管管内流体流动主要由以下几个影响点:
缩放管与圆管管内传热膜系数的比较
缩放管 内的流体流动
缩放管与圆管径向速度分布
缩放管与圆管内流体串流强度及其对传热的影响
今天我们主要说一下换热器缩放管与圆管管内传热膜系数的比较
缩放管局部传热膜系数沿程的变化,在收缩段有较高的值,在扩张段传热膜系数迅速降低,平均传热膜系数为35.81w/(m2.k)光滑圆管为23.35,提高了1.53倍,去掉面积增加的因素,京传热膜系数提高了1.53倍!
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